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纺纱|倍捻机老是断线是什么原因?

作者:电机控制器、直驱电机、驱动电机一体机、电主轴来源:本站阅读次数:5451【关闭本页

2021-01-26 12:03:23

纺纱|倍捻机老是断线是什么原因?

小编分析下造成倍捻机断头的几种原因和解决措施,具体要根据实际生产情况分析排查,找到对应的解决办法。
1、倍捻机断头的情况分析
倍捻机生产过程中,纱线断头率的高低不仅会直接影响纱线的质量和生产效率,同时还会影响操作工的劳动强度。通常情况下,倍捻机生产过程中出现纱线断头的情况包括以下四个方面:
(1)单个锭位断头,就是个别锭子断头多,其他锭子正常。
(2)整机断头A,喂入筒子大纱时断头率高,喂入筒子变小,断头随之减少;
(3)整机断头B,喂入筒子小纱时断头率高,喂入筒子变小,断头随之增加;
(4)整机断头C,断头高,与喂入筒子大小无明显关系。

2、减少断头的解决措施
(1)单个锭位断头

a、检查纱线通道如导纱嘴、摩擦辊等部件有无损伤。如有,请及时更换。
b、检查张力器中活塞、子弹头、弹簧等有无卡死或不灵活。如有,请及时更换。
c、检查纱线通道部件及锭子有无缠纱、飞花。如有,请及时清洁。
d、喂入筒子纱线强力低、筒子密度不均匀、成型不好。请与相邻正常的锭位互换,查看断头情况是否有变化。
e、喂入筒子的纱偏上,锭翼碰到喂入筒子的纱。请调整并线筒子。
f、喂入筒子的纱偏下,锭罐底部碰到喂入筒子的纱。请调整并线筒子。
g、横动导纱嘴碰卷取筒子。调整导纱嘴位置,导纱嘴位置是否合适,通常我们以导纱嘴不碰及满筒进行判断。

(2)整机断头

整机断头A:储纱量过大引起整机断头,即喂入筒子大纱时,储纱量超过720°。这种情况下,可通过更换子弹头、配重垫片等将储纱量调整到合适的范围。喂入筒子大纱时,合理的储纱量应控制在:360-720°。
整机断头B:储纱量过小引起整机断头,即喂入筒子小纱时,储纱量小于90°。这种情况下,同样可通过更换子弹头、配重垫片等将储纱量调整到合适的范围。喂入筒子小纱时,储纱量应控制在:大于90°。

整机断头C:这一类型要分成以下几种情况进行分析:
a、气圈大小合适(即气圈的大小在锭罐与气圈罩上边缘的中间),储纱量正常。在这种情况下,导致纱线断头率高的原因有二:
其一,这批纱的整体强力不高。对应的解决方法是:降低锭速,同时保证气圈大小合适,储纱量正常。
其二,卷取张力太大。对应的解决方法是:调节偏转罗拉的位置(向外调整)或超喂率(增大超喂率)。
b、气圈太小,碰到锭罐的上边缘。增加气圈高度,提高锭速。保证气圈的大小合适,储纱量正常。
c、气圈太大,碰到气圈罩的上边缘。降低气圈高度,如有必要也可以降低锭速。保证气圈的大小合适,储纱量正常。

3、减少设备状态不良造的断头
(1)加强设备维修与保全保养工作。
(2)必须按保养周期做好机器清洁,注油润滑及日常检修工作,必要时缩短周期以保持倍捻机的良好运转。
(3)严格按平擦检标准做好倍捻机的平车,检修工作,特别要求对锭子做好保养检修,要随时保持锭子运转的灵活性,并注意锭脚的清洗和换油确保倍捻机设备良好运转。
(4)倍捻专职检修人员要加强巡回和日常检查,发现故障和异常现象应立即检修,确保设备无病运转。


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